總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用,為此我們要做好回顧,寫(xiě)好總結(jié)。那么你知道總結(jié)如何寫(xiě)嗎?下面是小編整理的金屬監(jiān)督工作總結(jié),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
我廠20xx年金屬監(jiān)督工作主要圍繞4號(hào)機(jī)組A檢和1、2號(hào)機(jī)組B檢展開(kāi)。全年計(jì)劃監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目117項(xiàng)。4號(hào)機(jī)組A檢計(jì)劃監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目90項(xiàng),實(shí)際完成90項(xiàng),項(xiàng)目完成率100%;金屬部件檢驗(yàn)率100%。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷21件,缺陷率1.59%。消缺21件,缺陷消除率100%。1、2號(hào)機(jī)組B檢計(jì)劃監(jiān)督項(xiàng)目27項(xiàng),實(shí)際完成27項(xiàng),項(xiàng)目完成率100%。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷8件,消除超標(biāo)缺陷8件,缺陷消除率100%。全過(guò)程進(jìn)行隱患排查,為我廠全年機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、主要工作完成情況
1、高溫高壓蒸汽管道的監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容
①機(jī)爐側(cè)主汽管道(規(guī)格Ф355.6×50,10CrMo910)。本年度的金屬檢驗(yàn)計(jì)劃中要求:彎管立管和直管母材超探掃查、測(cè)厚;對(duì)接焊縫超探;角焊縫外表面磁粉檢測(cè);彎管橢圓度測(cè)量;彎管、直管硬度試驗(yàn),金相檢查;彎管磁粉探傷;對(duì)機(jī)側(cè)電動(dòng)門(mén)R弧外表面進(jìn)行磁粉檢測(cè)。
、跈C(jī)爐側(cè)再熱蒸汽管道(規(guī)格Ф457.2×14.2,10CrMo910)。本年度的金屬檢驗(yàn)計(jì)劃中要求:彎管、立管和直管母材超探掃查、測(cè)厚;對(duì)接焊縫、角焊縫超探;彎管不圓度測(cè)量;彎管、直管硬度試驗(yàn),金相檢查;彎管磁粉探傷。
2、對(duì)爐頂棚導(dǎo)汽管的檢驗(yàn)情況:又經(jīng)過(guò)一個(gè)大修期的運(yùn)行,有必要進(jìn)行典型部位跟蹤監(jiān)督檢查。為了全面摸清橢圓度的各導(dǎo)汽管的安全情況,及時(shí)掌控彎管的復(fù)原情況,有無(wú)裂紋等缺陷產(chǎn)生,及時(shí)消除缺陷隱患,本次A檢對(duì)橢圓度在10%左右的重點(diǎn)導(dǎo)汽管彎管進(jìn)行下列項(xiàng)目復(fù)查。橢圓度進(jìn)行測(cè)量對(duì)比,彎管外弧進(jìn)行了磁粉、超聲波探傷檢驗(yàn),高溫導(dǎo)汽管進(jìn)行金相組織和蠕變球化檢查。
3、對(duì)機(jī)側(cè)高中壓導(dǎo)汽管的檢查:壁厚測(cè)量、橢圓度測(cè)量、硬度檢測(cè)、金相抽檢;對(duì)對(duì)接環(huán)焊縫進(jìn)行超聲波檢測(cè);外弧進(jìn)行超聲波檢測(cè)、磁粉檢測(cè)。
4、螺栓緊固件的監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容:對(duì)汽機(jī)汽缸螺栓、高壓主汽門(mén)螺栓、高壓調(diào)速汽門(mén)螺栓、中壓主汽門(mén)螺栓、中壓調(diào)速汽門(mén)螺栓以及導(dǎo)汽管螺栓進(jìn)行硬度試驗(yàn)、超聲波探傷和光譜試驗(yàn)以及金相抽檢;對(duì)鍋爐一、二次汽安全門(mén)法蘭螺栓進(jìn)行硬度試驗(yàn)、超聲波探傷和光譜試驗(yàn)以及金相抽檢。
5、高壓給水和減溫水的監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容
、俑邏航o水管道:按照《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的要求,繼續(xù)對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行抽查:對(duì)6個(gè)彎管母材進(jìn)行超聲波探傷和壁厚測(cè)量;并抽檢6道焊口進(jìn)行超聲波探傷。對(duì)閥門(mén)后管段100%測(cè)厚和角焊縫著色試驗(yàn)。
②高壓減溫水管道:按照《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的要求,繼續(xù)對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行抽查:對(duì)31個(gè)彎管母材進(jìn)行壁厚測(cè)量;抽查22道焊口進(jìn)行超聲波探傷。
6、針對(duì)鍋爐受熱面時(shí)常發(fā)生漏泄爆管事故:對(duì)水冷壁、前屏、后屏過(guò)熱器每項(xiàng)分別進(jìn)行金相(含碳化物分析)、硬度和光譜以及力學(xué)性能試驗(yàn)。
7、加強(qiáng)了鍋爐受熱面管排更換的過(guò)程監(jiān)督:主要針對(duì)鍋爐再熱器136片新管排,進(jìn)行入廠金屬檢驗(yàn)驗(yàn)收。主要項(xiàng)目?jī)?nèi)容如下:
管排對(duì)接焊縫100%RT復(fù)檢。彎管測(cè)厚:彎管和直管各10%抽檢。硬度試驗(yàn):彎管、直管、焊縫以及熱影響區(qū)1%抽檢;各抽檢部位不少于3點(diǎn)。管子、焊縫等100%半定量光譜分析。管卡子、梳型板等10%半定量光譜分析。
分配小聯(lián)箱:測(cè)厚:直管和彎管分別100%測(cè)厚。直管段每個(gè)斷面垂直測(cè)4點(diǎn);彎管背弧均勻測(cè)三點(diǎn)。硬度:筒體、焊縫、角焊縫按管排總數(shù)5%抽檢硬度試驗(yàn)。光譜分析:筒體、焊縫、以及可操作的角焊縫100%半定量光譜分析。聯(lián)箱角焊縫以及中間可操作的角焊縫100%MT或PT。
8、按照《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》DL438-20xx的要求:我廠4號(hào)機(jī)組主蒸汽管道、一級(jí)旁路、再熱蒸汽管道、二級(jí)旁路、主給水管道、減溫水管道均已運(yùn)行17萬(wàn)小時(shí)以上,為了確保上述汽水管道安全運(yùn)行,對(duì)機(jī)組管系的支吊架按《火力發(fā)電廠汽水管道與支吊架維修調(diào)整導(dǎo)則》DL/T616-1997的要求進(jìn)行全面檢查和調(diào)整。本次對(duì)主汽管路、再熱汽管路、一級(jí)和二級(jí)旁路、主給水管路以及機(jī)組其他附屬管路的支吊架進(jìn)行檢查和應(yīng)力校驗(yàn)。對(duì)受力不正常的支吊架進(jìn)行了調(diào)整。
9、對(duì)主要給水管道閥門(mén)進(jìn)行檢查:對(duì)鍋爐一、二次汽各4臺(tái)安全門(mén)門(mén)體進(jìn)行了宏觀檢查;對(duì)鍋爐主給水調(diào)整門(mén)進(jìn)行了宏觀檢查。對(duì)1、2號(hào)給水泵出口門(mén)門(mén)體進(jìn)行了宏觀檢查;對(duì)汽機(jī)給水旁路門(mén)門(mén)體進(jìn)行了宏觀檢查;對(duì)高加出入口門(mén)門(mén)體進(jìn)行了宏觀檢查;對(duì)高壓主汽門(mén)、中壓主汽門(mén)、高壓調(diào)速汽門(mén)、中壓調(diào)速汽門(mén)門(mén)體進(jìn)行了宏觀檢查。
10、集汽聯(lián)箱承受的壓力和溫度都比較高,其結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,開(kāi)孔比較多,受力比較復(fù)雜。對(duì)其各聯(lián)箱的監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容:整個(gè)保溫全部扒掉。箱體進(jìn)行宏觀、硬度、壁厚、金相檢查和試驗(yàn);安全門(mén)接管座100%磁粉試驗(yàn),變徑管焊縫、封頭焊縫100%宏觀檢查和超聲波探傷。
11、對(duì)集中下降管、集中下降管集箱和分散下降管的角焊縫監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容
①集中下降管和集中下降管集箱:對(duì)左右集中下降管分別在29米平臺(tái)處的爐兩側(cè)水平段進(jìn)行母材和焊縫檢驗(yàn),汽包平臺(tái)下部集中下降管對(duì)接焊口檢驗(yàn)。集中下降管管徑較粗,內(nèi)部介質(zhì)為溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的超高壓汽包下降水。一旦爆破,瞬間釋放能量比較大、沖擊波比較大,更容易造成附近人員窒息。為此主要是針對(duì)操作和檢查人員出入比較頻繁部位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查。為此,對(duì)其范圍內(nèi)的母材和焊縫分別進(jìn)行超聲波探傷。
、诩邢陆倒芗洌涸摖t共有6個(gè)集中下降管集箱,每個(gè)上都有6個(gè)分散下降管與其相連,因其結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布比較復(fù)雜,所以本次對(duì)其中爐后的兩個(gè)集箱角焊縫進(jìn)行了著色試驗(yàn)。
12、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的檢驗(yàn):
①對(duì)汽輪機(jī)高、中、低壓轉(zhuǎn)子進(jìn)行硬度檢測(cè);金相檢驗(yàn);軸頸及大軸中心孔進(jìn)行了超聲波檢測(cè)。對(duì)中低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)葉輪軸向鍵槽進(jìn)行超聲波檢測(cè);對(duì)中低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)、次末級(jí)葉片的出汽側(cè)表面進(jìn)行超聲波檢測(cè);對(duì)中低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)、次末級(jí)葉根的進(jìn)、出汽側(cè)表面進(jìn)行滲透檢測(cè)。
、趯(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子2個(gè)軸頸進(jìn)行超聲波檢測(cè);對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子2個(gè)護(hù)環(huán)內(nèi)部進(jìn)行進(jìn)行超聲掃查。
13、鍋爐壓力容器的定期檢驗(yàn):完成了4號(hào)機(jī)除氧水器、4號(hào)機(jī)1號(hào)蒸汽冷卻器、4號(hào)機(jī)2號(hào)蒸汽冷卻器、4號(hào)機(jī)疏水冷卻器、4號(hào)機(jī)1號(hào)高加、4號(hào)機(jī)2號(hào)高加、4號(hào)機(jī)1號(hào)低加、4號(hào)機(jī)2號(hào)低加、4號(hào)機(jī)3號(hào)低加、4號(hào)機(jī)4號(hào)低加、4號(hào)機(jī)汽封加熱器、4號(hào)機(jī)軸封冷卻器、4號(hào)機(jī)1號(hào)疏水?dāng)U容器、4號(hào)機(jī)2號(hào)疏水?dāng)U容器、4號(hào)機(jī)高加疏水?dāng)U容器、4號(hào)爐連排擴(kuò)容器、4號(hào)爐定排罐、等17臺(tái)壓力容器和4號(hào)鍋爐的定期檢驗(yàn)工作。
二、檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的缺陷及處理情況
1、對(duì)集汽聯(lián)箱接管角焊縫進(jìn)行磁粉檢測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)8個(gè)角焊縫靠近集汽聯(lián)箱一側(cè)的熔合線上存在裂紋,焊縫質(zhì)量等級(jí)為Ⅳ級(jí)。存在裂紋的8個(gè)角焊縫分別為:
對(duì)流過(guò)熱器至集汽聯(lián)箱導(dǎo)汽管接管座角焊縫J4、J5、J10、J12;裂紋長(zhǎng)度分別為110mm、105 mm、190 mm、20 mm。②集汽聯(lián)箱對(duì)空排汽接管座角焊縫S10、S12;裂紋長(zhǎng)度為整周。③集汽聯(lián)箱安全閥接管座角焊縫S20、S21;裂紋長(zhǎng)分別為160 mm、整周。對(duì)所發(fā)現(xiàn)的裂紋缺陷進(jìn)行打磨消除,補(bǔ)焊后進(jìn)行了熱處理,檢驗(yàn)合格。消除了一項(xiàng)重大安全隱患。
2、宏觀發(fā)現(xiàn)#4機(jī)高壓主汽門(mén)原始補(bǔ)焊區(qū)開(kāi)裂、中壓上缸西側(cè)調(diào)速汽門(mén)內(nèi)壁閥體裂紋,對(duì)主汽門(mén)開(kāi)裂部位、調(diào)速汽門(mén)內(nèi)壁閥體裂紋進(jìn)行打磨挖補(bǔ),修復(fù)并修消除了裂紋缺陷。
3、檢測(cè)發(fā)現(xiàn)#4機(jī)1號(hào)疏水?dāng)U容器筒體有大面積鼓包、凹坑;東側(cè)疏水入口管加強(qiáng)披肩角焊縫開(kāi)裂;南側(cè)吊耳角焊縫撕裂。為了避免壓力容器爆破事故,經(jīng)研究決定對(duì)該容器進(jìn)行整體更換。
4、不同材質(zhì)的螺栓的線膨脹系數(shù)不盡相同,在冷態(tài)相同的予緊力條件下,熱態(tài)時(shí)必然造成螺栓應(yīng)力集中,是螺栓壽命損耗的另一個(gè)主要原因;同時(shí)給螺栓管理和生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)了困難和麻煩。本次螺栓檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格螺栓6條,4個(gè)螺母不合格;對(duì)不合格部件全部進(jìn)行了更換,避免了因螺栓緊固件斷裂引起的承壓金屬部件爆破事故
三、工作中存在不足和改進(jìn)
1、金屬室的整體專(zhuān)業(yè)素質(zhì)、檢測(cè)技術(shù)能力還存在較大的差距,人員老齡化、后備人才的培養(yǎng)、先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備等方面還需加大力度。
2、在監(jiān)督金屬重點(diǎn)位置上還存在經(jīng)驗(yàn)不足,應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),與有經(jīng)驗(yàn)的單位或電科院請(qǐng)教、交流。
3、金屬試驗(yàn)現(xiàn)在用的光譜分析儀不能滿足P91和TP347H等鋼合金成分分析,主要原因:高壓放電激發(fā)電弧使金屬表面產(chǎn)生弧跡,是早期龜裂裂紋源;不能進(jìn)行合金成分定量分析,滿足不了鋼號(hào)驗(yàn)證測(cè)試。應(yīng)購(gòu)買(mǎi)數(shù)字式合金成分析,其為X射線激發(fā)原理,不能產(chǎn)生任何弧跡,有效避免早期龜裂裂紋源;并且能對(duì)合金成分進(jìn)行定量驗(yàn)證測(cè)試。
四、20xx年面臨的形式和困難:
1、金屬技術(shù)監(jiān)督面臨著機(jī)組老化,金屬材料也在不斷發(fā)展和更新,這就要求我們專(zhuān)業(yè)人員不斷提高業(yè)務(wù)水平,來(lái)適應(yīng)將來(lái)更高的需要。實(shí)驗(yàn)室部分儀器經(jīng)歷了10多年使用,加上現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,有的設(shè)備已經(jīng)損壞、陳舊,有的已經(jīng)跟不上現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求,建議試驗(yàn)室購(gòu)置新的設(shè)備和儀器,來(lái)滿足現(xiàn)場(chǎng)工作的需要。
2、加強(qiáng)人員配備,隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加,部分受監(jiān)部件及設(shè)備逐漸疲勞、老化,現(xiàn)場(chǎng)工作量相對(duì)加大,加之機(jī)組大修部分檢驗(yàn)項(xiàng)目自己承擔(dān)檢驗(yàn),現(xiàn)有人員滿足不了大修檢驗(yàn)要求。
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